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精炼炉龄刷新记录 清远江铜提质增效再下一城

精炼炉龄刷新记录 清远江铜提质增效再下一城

清远江铜的精炼炉


清远江铜的精炼炉龄由最初的120炉,再增加到155炉,又突破到180炉、248炉……近期,这一纪录被再次刷新,精炼炉龄突破266炉。 


炉龄指标代表了转炉吹炼技术装备水平和工艺操作水平、以及生产管理水平的高低,也决定着转炉生产率和生产成本的高低。清远江铜自2012年3月投产至今,为提高精炼炉龄指标,技术人员倾注了大量的心血。 


今年4月底开始的清铜1号炉检修,是投产以来改造级别最高、维修量最大的一次中修。为达到提升炉龄的目标,清铜从上年开始筹划,对各项技术细节进行充分研讨,最终利用中修时机完成改造。 


优选耐火材料提炉龄。耐火材料的质量对炉体寿命有着决定性影响。清铜通过对不同厂家、不同型号耐火材料使用情况进行对比,并结合贵冶“耐火材料试验基地”的数据和经验,在邀请筑炉专家进行专题研讨的基础上,最终放弃了之前单纯的比质比价采购模式,而是根据材料的特性及耐火材料在炉子不同部位的作用,采用“质量优先、价格第二”的原则进行招标采购。 


优化炉顶结构增炉寿。炉顶是制约炉子寿命的重要一环,而炉顶部位受火焰、高温烟气及烟尘的冲刷最大、侵蚀最强。清铜利用检修时机,提高了炉顶耐火材料等级,改造了关键部位结构,尤其是升高炉顶的改造,减轻了高温烟气和烟尘的冲刷,降低了加料时对炉顶可能造成的刮蹭。同时,对炉顶耐火材料砌筑方式进行改变,能够防止频繁热胀冷缩导致炉顶耐火材料松动,有效避免了掉砖现象。 


升级炉门水套提炉龄。传统的钢结构炉门框水套使用一段时间后,容易出现漏水现象。而炉套漏水,存在极大安全隐患。清铜在总结以往烧嘴铜水套改造成功经验的基础上,此次改造将炉门框水套改为分体式浇铸铜水套,同时优化冷却水循环方式,极大提升了炉门框水套的使用寿命。此外,余热锅炉顶部的改造,使得烟气量大大减少,烟气温度显著降低,同时烟气流速加快,有利于布袋系统的运行。 


据精炼车间主任叶青萍介绍,一台炉子一个生产周期内每提升一炉,节约的成本是5000元,所以牵住了炉龄这个牛鼻子,就抓住了转炉吹炼提质增效的关键点。而精炼炉龄的一再突破,对于清铜的提质增效具有重要意义。


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